Inav dziwne zachowanie.
Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy
Inav dziwne zachowanie.
Witam
Panowie zmontowałem drona na kontrolerze matek f405 ctr z wgranym najnowszym inav.
Problem polega na tym ze po kilku minutach lotu baro zaczyna pokazywać bzdury ,
to znaczy po uzbrojeniu pokazuje wysokosc b.dobrze .ale juz po paru minutach do wysokosci 5-6 m pokazuje zero.
Po powrocie w miejsce startu i wylądowaniu pokazuje -7m i jesli go nie rozbroje po dwu minutach wartośc wraca do -0.
Baro osłonięte przepuszczalną gąbką.
Robiłem też próby w domu bez śmigieł bedąc podłączonym do configuratora,i podnoszą drona wysokość się zmieniała prawidłowo.
Ale tak jak pisałem do pierwszych paru minut tez wszystko jest ok.
Druga sprawa to podczas lotu w trybie althold i posthold po jakichs 7-8dron potrafi zejsc nad ziemie do jednego metra przy otwartej przepustnicy na 90%.
Dając ją nawet na full dron nie podniesie sie wyzej jak na 1,5 m,
po wyłaczeniu tych trybów i zostawieniu tylko na Angle ,normalnie nabiera wysokości,równomiernie z otwarciem przepustnicy.
Panowie zmontowałem drona na kontrolerze matek f405 ctr z wgranym najnowszym inav.
Problem polega na tym ze po kilku minutach lotu baro zaczyna pokazywać bzdury ,
to znaczy po uzbrojeniu pokazuje wysokosc b.dobrze .ale juz po paru minutach do wysokosci 5-6 m pokazuje zero.
Po powrocie w miejsce startu i wylądowaniu pokazuje -7m i jesli go nie rozbroje po dwu minutach wartośc wraca do -0.
Baro osłonięte przepuszczalną gąbką.
Robiłem też próby w domu bez śmigieł bedąc podłączonym do configuratora,i podnoszą drona wysokość się zmieniała prawidłowo.
Ale tak jak pisałem do pierwszych paru minut tez wszystko jest ok.
Druga sprawa to podczas lotu w trybie althold i posthold po jakichs 7-8dron potrafi zejsc nad ziemie do jednego metra przy otwartej przepustnicy na 90%.
Dając ją nawet na full dron nie podniesie sie wyzej jak na 1,5 m,
po wyłaczeniu tych trybów i zostawieniu tylko na Angle ,normalnie nabiera wysokości,równomiernie z otwarciem przepustnicy.
Re: Inav dziwne zachowanie.
Całe szczęście nie wstawiłeś tu diffa i nie dałeś zdjęć. Problem może być magiczny. Próbowałeś jakiś zaklęć? Np do podgrzewania baro?
Re: Inav dziwne zachowanie.
sory do tej chwili nie miałem pojęcia co to diff
ale prosze,
diff
# version
# INAV/MATEKF405 2.2.1 Jul 3 2019 / 22:31:06 (a6d847482)
# GCC-8.2.1 20181213 (release) [gcc-8-branch revision 267074]
# resources
# mixer
mmix 0 1.000 -1.000 1.000 -1.000
mmix 1 1.000 -1.000 -1.000 1.000
mmix 2 1.000 1.000 1.000 1.000
mmix 3 1.000 1.000 -1.000 -1.000
# servo mix
# servo
# logic
# feature
feature SOFTSERIAL
feature GPS
feature RSSI_ADC
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
# map
# serial
serial 2 4096 115200 115200 0 115200
serial 3 2 115200 115200 0 115200
serial 31 32 115200 115200 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 0 1500 2100
aux 1 1 1 900 2100
aux 2 3 1 1100 1350
aux 3 9 1 1400 1500
aux 4 8 2 1900 2100
aux 5 11 3 1600 2100
# adjrange
# rxrange
# temp_sensor
# wp
#wp 0 invalid
# osd_layout
osd_layout 0 0 23 2 V
osd_layout 0 1 9 2 V
osd_layout 0 11 3 4 V
osd_layout 0 12 2 5 V
osd_layout 0 13 23 1 V
osd_layout 0 14 2 11 V
osd_layout 0 15 12 3 V
osd_layout 0 22 14 11 V
osd_layout 0 23 2 1 V
osd_layout 0 24 23 4 V
osd_layout 0 34 10 1 V
osd_layout 0 38 16 2 V
# master
set acc_hardware = MPU6000
set acczero_x = 77
set acczero_y = -22
set acczero_z = -326
set accgain_x = 4062
set accgain_y = 4078
set accgain_z = 4027
set mag_hardware = HMC5883
set magzero_x = 25
set magzero_y = -70
set magzero_z = 77
set baro_hardware = BMP280
set pitot_hardware = NONE
set min_check = 1110
set motor_pwm_rate = 8000
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set failsafe_procedure = RTH
set vbat_scale = 1108
set model_preview_type = 3
set servo_pwm_rate = 60
set gps_sbas_mode = AUTO
# profile
profile 1
set mc_d_pitch = 20
set mc_d_roll = 20
set max_angle_inclination_rll = 350
set max_angle_inclination_pit = 350
# battery_profile
battery_profile 1
set battery_capacity = 2200
#
nie sądze aby to była wina kontrolera(baro),ponieważ ten sam problem jest na drugim takim samym kontrolerze,
Dlatego pytam czy ktoś na inav spotkał sie z takim problemem.
A czy w ogole jest możliwość wyłaczenia tego baro a na przykład zainnicjowania zewnętrznego podłączonego do I2C
Ps zaraz wstawie zdjecia
ale prosze,
diff
# version
# INAV/MATEKF405 2.2.1 Jul 3 2019 / 22:31:06 (a6d847482)
# GCC-8.2.1 20181213 (release) [gcc-8-branch revision 267074]
# resources
# mixer
mmix 0 1.000 -1.000 1.000 -1.000
mmix 1 1.000 -1.000 -1.000 1.000
mmix 2 1.000 1.000 1.000 1.000
mmix 3 1.000 1.000 -1.000 -1.000
# servo mix
# servo
# logic
# feature
feature SOFTSERIAL
feature GPS
feature RSSI_ADC
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
# map
# serial
serial 2 4096 115200 115200 0 115200
serial 3 2 115200 115200 0 115200
serial 31 32 115200 115200 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 0 1500 2100
aux 1 1 1 900 2100
aux 2 3 1 1100 1350
aux 3 9 1 1400 1500
aux 4 8 2 1900 2100
aux 5 11 3 1600 2100
# adjrange
# rxrange
# temp_sensor
# wp
#wp 0 invalid
# osd_layout
osd_layout 0 0 23 2 V
osd_layout 0 1 9 2 V
osd_layout 0 11 3 4 V
osd_layout 0 12 2 5 V
osd_layout 0 13 23 1 V
osd_layout 0 14 2 11 V
osd_layout 0 15 12 3 V
osd_layout 0 22 14 11 V
osd_layout 0 23 2 1 V
osd_layout 0 24 23 4 V
osd_layout 0 34 10 1 V
osd_layout 0 38 16 2 V
# master
set acc_hardware = MPU6000
set acczero_x = 77
set acczero_y = -22
set acczero_z = -326
set accgain_x = 4062
set accgain_y = 4078
set accgain_z = 4027
set mag_hardware = HMC5883
set magzero_x = 25
set magzero_y = -70
set magzero_z = 77
set baro_hardware = BMP280
set pitot_hardware = NONE
set min_check = 1110
set motor_pwm_rate = 8000
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set failsafe_procedure = RTH
set vbat_scale = 1108
set model_preview_type = 3
set servo_pwm_rate = 60
set gps_sbas_mode = AUTO
# profile
profile 1
set mc_d_pitch = 20
set mc_d_roll = 20
set max_angle_inclination_rll = 350
set max_angle_inclination_pit = 350
# battery_profile
battery_profile 1
set battery_capacity = 2200
#
nie sądze aby to była wina kontrolera(baro),ponieważ ten sam problem jest na drugim takim samym kontrolerze,
Dlatego pytam czy ktoś na inav spotkał sie z takim problemem.
A czy w ogole jest możliwość wyłaczenia tego baro a na przykład zainnicjowania zewnętrznego podłączonego do I2C
Ps zaraz wstawie zdjecia
Ostatnio zmieniony niedziela 27 paź 2019, 20:03 przez dob12, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Inav dziwne zachowanie.
Ahhh... Myślisz, że sam diff wyczerpuje temat?
Wszystko, wg mnie, wskazuje na błąd konstrukcyjny, ale po tej ilości informacji mogę się tego tylko domyślać.
Po co Tobie soft serial?
Jaki masz odbiornik i jak podłączony?
Zdjęć nie zamiescisz, nie?
Wszystko, wg mnie, wskazuje na błąd konstrukcyjny, ale po tej ilości informacji mogę się tego tylko domyślać.
Po co Tobie soft serial?
Jaki masz odbiornik i jak podłączony?
Zdjęć nie zamiescisz, nie?
Re: Inav dziwne zachowanie.
odbirnik frsky x4r podłączone przez sbus
soft serial potrzebny do telemetrii sport
wszystko podłączone wg tego
a tak wygląda gąbka pod kontrolerem
zrobie jescze pare zrzutów z mojej konfiguracji
reszta parametrów i PIDy standardowe po wgraniu nie ruszane przezemnie
soft serial potrzebny do telemetrii sport
wszystko podłączone wg tego
a tak wygląda gąbka pod kontrolerem
zrobie jescze pare zrzutów z mojej konfiguracji
reszta parametrów i PIDy standardowe po wgraniu nie ruszane przezemnie
Re: Inav dziwne zachowanie.
Nie widzę na zdjęciach gpsa...
Zrób logowanie telemetrii, wszystkie czujniki, w aparaturze np co 1s. Zrób ze 3 loty w angle/manual i ze 3 w althold do wystąpienia problemu.
Z tych logów dowiesz się jak jest z odczytem alt i galt.
Można też z blackbox ale ja wolę z aparatury. Jest to łatwiejsze.
Z tego co widzę, gąbka jest zła :)
Weź gąbkę ze zmywarka do naczyń, całą grubość warstwy miękkiej należy scisnac do 2-4mm. U Ciebie chyba będzie akurat miejsca. Szerokość i długość weź z zapasem.
Jak już porobisz te testy z logami, a potem z inną gąbką... To...
Testowo wyłączyłbym soft seriala, ponieważ na F4 często powodują mi problemy na inav wyższym niż 1.9.1.
I to różne problemy. Głównie z CPU load.
Ale może wypowie się jeszcze ktoś bardziej doświadczony z inav i quadami.
Zrób logowanie telemetrii, wszystkie czujniki, w aparaturze np co 1s. Zrób ze 3 loty w angle/manual i ze 3 w althold do wystąpienia problemu.
Z tych logów dowiesz się jak jest z odczytem alt i galt.
Można też z blackbox ale ja wolę z aparatury. Jest to łatwiejsze.
Z tego co widzę, gąbka jest zła :)
Weź gąbkę ze zmywarka do naczyń, całą grubość warstwy miękkiej należy scisnac do 2-4mm. U Ciebie chyba będzie akurat miejsca. Szerokość i długość weź z zapasem.
Jak już porobisz te testy z logami, a potem z inną gąbką... To...
Testowo wyłączyłbym soft seriala, ponieważ na F4 często powodują mi problemy na inav wyższym niż 1.9.1.
I to różne problemy. Głównie z CPU load.
Ale może wypowie się jeszcze ktoś bardziej doświadczony z inav i quadami.
Re: Inav dziwne zachowanie.
wcześniej miałem gąbkę tak jak piszesz(wyczytałem w któryms poscie Kuczego)i było tak samo,dlatego zmiejszyłem ją do kwadratu jakies 3x3 i w jej centralnym punkcie jest baro.
co do GPS ustawiony jest UBLOX bo taki jest zamontowany obecnie jest neo6m bo po otarciu sie kiedys o drzewa wypiął sie i zginą ublox neo m8n taki i tera czekam na nowy
magnetometr jest nie zespolony z GPS co do logow z telemetrii i innych to musze poczytac jak to zrobić najpierw.
W nim tylko durnie umieszczone jest baro bo prawie na samym rogu płyty.
Czy można do niego jakoś założyć zewnętrzne baro np takie samo mbp280 bez fizycznego wylutowania tamtego ?
Spróbuję też z wersja 1.9.1
co do GPS ustawiony jest UBLOX bo taki jest zamontowany obecnie jest neo6m bo po otarciu sie kiedys o drzewa wypiął sie i zginą ublox neo m8n taki i tera czekam na nowy
magnetometr jest nie zespolony z GPS co do logow z telemetrii i innych to musze poczytac jak to zrobić najpierw.
czyli gąbke ktora ma grubość ok 2cm mam scisnąc do 4 mm i włożyć pod kontroler?(poprzezdnio docinałem na grobość troche wiekszą od odległości rama kontroler)df2 pisze:Weź gąbkę ze zmywarka do naczyń, całą grubość warstwy miękkiej należy scisnac do 2-4mm.
W nim tylko durnie umieszczone jest baro bo prawie na samym rogu płyty.
Czy można do niego jakoś założyć zewnętrzne baro np takie samo mbp280 bez fizycznego wylutowania tamtego ?
Spróbuję też z wersja 1.9.1
Re: Inav dziwne zachowanie.
dob12, gąbka powinna być mocno ,,skompresowana", czyli bardzo ściśnięta pod barometrem. Gąbka nie powinna też być za rzadka, lepiej by była o gęstszej strukturze. U siebie mimo zastosowania gąbki i tak mam minimalne dryfowanie wskazań wysokości (maksymalnie do 1m).
Re: Inav dziwne zachowanie.
Adriee,
No to pewnie to co napisałeś to pierwsza rzecz do poprawienia
PS.
Wymieniłem gąbkę według porad.zrobiłem testy w domu zbrojąc bez smigieł i podnosząc.
Pokazuje wysokość ok ,
Niestety gps nie chce złapać fixa wiec testy na zewnątrz musza poczekać do przyjścia nowego modułu.
Podpowie ktoś jak zrobić logi o ktorych mowił kolega "df2"
No to pewnie to co napisałeś to pierwsza rzecz do poprawienia
PS.
Wymieniłem gąbkę według porad.zrobiłem testy w domu zbrojąc bez smigieł i podnosząc.
Pokazuje wysokość ok ,
Niestety gps nie chce złapać fixa wiec testy na zewnątrz musza poczekać do przyjścia nowego modułu.
Podpowie ktoś jak zrobić logi o ktorych mowił kolega "df2"