Problem z silnikiem w multiwii QUADCOPTER
Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy
Problem z silnikiem w multiwii QUADCOPTER
Witam.
Jestem początkującym wiec mogę zadawać dziwne pytania. Bądzcie wyrozumiali a szybko się nauczę zagadnien z tego forum.
Mam problem. Czytałem wiele na forach i sprawdziło się to u mnie ale nie sprawdziło się rozwiązanie.
Mam aeorc multiwii i zbudowałem quadcoptera.
Jeden z silników nie działa tak jak powinien. Na sucho bez podpietych silników w multiwiigui tez widzę że silnik tylni lewy nie reaguje tak jak inne.
Wszystkie silniki pracują z wartościa około 1800 ten jeden ma wartość 1300-1400
Trymowanie na aparaturze nic nie dało sądzę ze jest to wina kodu multiwii
Aparature mam turnigy 9x z wgranym softem er9x (sam wgrywałem )
Gdzie ustawia się w kodzie wartości dla tych silników ?
Proszę o szybką pomoc
W razie pytan jestem do dyspozycji.
Ponizej filmik poglądowy
[youtube]http://youtu.be/VSHD-D8SA24[/youtube]
Jestem początkującym wiec mogę zadawać dziwne pytania. Bądzcie wyrozumiali a szybko się nauczę zagadnien z tego forum.
Mam problem. Czytałem wiele na forach i sprawdziło się to u mnie ale nie sprawdziło się rozwiązanie.
Mam aeorc multiwii i zbudowałem quadcoptera.
Jeden z silników nie działa tak jak powinien. Na sucho bez podpietych silników w multiwiigui tez widzę że silnik tylni lewy nie reaguje tak jak inne.
Wszystkie silniki pracują z wartościa około 1800 ten jeden ma wartość 1300-1400
Trymowanie na aparaturze nic nie dało sądzę ze jest to wina kodu multiwii
Aparature mam turnigy 9x z wgranym softem er9x (sam wgrywałem )
Gdzie ustawia się w kodzie wartości dla tych silników ?
Proszę o szybką pomoc
W razie pytan jestem do dyspozycji.
Ponizej filmik poglądowy
[youtube]http://youtu.be/VSHD-D8SA24[/youtube]
- xq_operator
- Posty: 441
- Rejestracja: czwartek 05 wrz 2013, 12:10
- Lokalizacja: pomorskie
- xq_operator
- Posty: 441
- Rejestracja: czwartek 05 wrz 2013, 12:10
- Lokalizacja: pomorskie
masz roll na 4 i pitch -2 cały czas to znaczy, że nie jest wyzerowany albo płasko nie leży.
zerowanie możesz zrobić z aparatury (wybierz zależnie od mode1 czy 2):
https://www.google.pl/search?q=multiwii ... 20&bih=868
z tymi programami do konfiguracji trzeba uważać bo czasem jest niekompatybilność (struktur) i wysyłając konfig czasem nie wszystko trafia tam gdzie trzeba. Na przykład konfigurator od 2.2 bez mrugnięcia wyśle dane do 2.3 a ten to przyjmie... IMHO najlepiej konfigurować programem dołączonym do źródeł multiwii i jak jest ok to ostrożnie eksperymentować z innymi (jeśli koniecznie musisz).
zerowanie możesz zrobić z aparatury (wybierz zależnie od mode1 czy 2):
https://www.google.pl/search?q=multiwii ... 20&bih=868
z tymi programami do konfiguracji trzeba uważać bo czasem jest niekompatybilność (struktur) i wysyłając konfig czasem nie wszystko trafia tam gdzie trzeba. Na przykład konfigurator od 2.2 bez mrugnięcia wyśle dane do 2.3 a ten to przyjmie... IMHO najlepiej konfigurować programem dołączonym do źródeł multiwii i jak jest ok to ostrożnie eksperymentować z innymi (jeśli koniecznie musisz).
wyzerowałem zgodnie z ustawieniami z MOD2 bo taka mam aparature Nadal slinik lewy tył zaczyna się kręcić jak inne maja juz 1500-1700 on dopiero ma 1200.
Podlaczylem z silnikami (reglami) i bez silników i jest to samo. Hmm nie mam juz koncepcji :D
Widziałem kilka wersji er9x ja mam zwykle er9x moze nie to wgrałem co trzeba
EDIT - scalenie
Sprawa chyba załatwiona wieczorkiem się pobawie nowymi ustawieniami.
A zrobiłem to tak.
Stworzyłem plik moto.h z zawartością
plik stworzony w folderze multiwii
Potem w config.h dodałem:
Wgrałem do kontrolera i odpaliłem na sucho bez silników równiuteńko pracowały
Potem podpiąłem silniki i odpaliłem równo wystartowały.
Nie latałem wiec nie wiem jak sie zachowaja silniki przetestuje to się pochwale
Mam nadzieje że skończą się moje problemy z silnikami.
EDIT - scalenie
Ok testy
Jak podłączyłem wszystkie kabelki do odbiornika a w szczególności yaw to zaczely sie problemy ale troszeczke wytrymowalem i chyba sie ustabilizowało.
Teraz juz wiem ze cos z moja aparatura jest nie tak bo po podpieciu samego trot silniki pracuja równiuteńko jak podpinam yaw zaczynaja sie chocki klocki.
Musze jeszcze poczytać o konfiguracji er9x
Bede miał za jakiś czas nowy pakiet li-pol to oblatam cacko i zobacze jak sie zachowuje w locie.
Silniki pracuja na pograniczu 1650-1800 mysle ze bedzie dobrze
EDIT - scalenie
Zauważyłem że jak chce skręcić modelem w lewo i puszczę drązek to model nie reaguje na wyśrodkowanie drązka.
Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie w er9x ustawia się tą opcję.
Jednak się pochwaliłem nadal jest lipa z tym jednym silnikiem.
Kurde co moze byc nie tak?
HELP
EDIT - scalenie
W chwili obecnej temat zamykam Quadcopter zaczął latac jeszcze zostało dokładne trymowanie.
EDIT - scalenie
Dziekuje wszystkim za pomoc oto pierwszy lot w garazu Było mało miejsca wiec troszke wyszło to jak zajączek ale lata
Teraz tylko udoskonalenia.
EDIT - scalenie
Po wielu testach postanowiłem zmienić kontroler na Naze i oto efekty
Podlaczylem z silnikami (reglami) i bez silników i jest to samo. Hmm nie mam juz koncepcji :D
Widziałem kilka wersji er9x ja mam zwykle er9x moze nie to wgrałem co trzeba
EDIT - scalenie
Sprawa chyba załatwiona wieczorkiem się pobawie nowymi ustawieniami.
A zrobiłem to tak.
Stworzyłem plik moto.h z zawartością
Kod: Zaznacz cały
// hex with two big rotors front&rear used for lift:
#define LIFT_MIX(X,Y,Z) rcCommand[THROTTLE] + axisPID[PITCH]*Y
// for 4 small center motors - used for stabilization - roll and for yaw (their 'throttle' signal comes via AUX2, so those run at differenthigher speed):
#define STAB_MIX(X,Y,Z) rcData[AUX2] + axisPID[ROLL]*X + YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]*Z
motor[0] = STAB_MIX(-1, 0, +1); //REAR_R ccw top
motor[2] = STAB_MIX(+1, 0, +1); //REAR_L ccw top
motor[1] = STAB_MIX(-1, 0, -1); //FRONT_R cw
motor[3] = STAB_MIX(+1, 0, -1); //FRONT_L cw
//motor[4] = LIFT_MIX(0, -1/2, 0); //FRONT cw
//motor[5] = LIFT_MIX(0, +1/2, 0); //REAR ccw
// must enable LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS to exclude front&rear motor
Potem w config.h dodałem:
Kod: Zaznacz cały
#define MY_PRIVATE_MIXING "moto.h"
#define LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS 4 // leave room for gyro corrrections only for first 4 motors
Potem podpiąłem silniki i odpaliłem równo wystartowały.
Nie latałem wiec nie wiem jak sie zachowaja silniki przetestuje to się pochwale
Mam nadzieje że skończą się moje problemy z silnikami.
EDIT - scalenie
Ok testy
Jak podłączyłem wszystkie kabelki do odbiornika a w szczególności yaw to zaczely sie problemy ale troszeczke wytrymowalem i chyba sie ustabilizowało.
Teraz juz wiem ze cos z moja aparatura jest nie tak bo po podpieciu samego trot silniki pracuja równiuteńko jak podpinam yaw zaczynaja sie chocki klocki.
Musze jeszcze poczytać o konfiguracji er9x
Bede miał za jakiś czas nowy pakiet li-pol to oblatam cacko i zobacze jak sie zachowuje w locie.
Silniki pracuja na pograniczu 1650-1800 mysle ze bedzie dobrze
EDIT - scalenie
Zauważyłem że jak chce skręcić modelem w lewo i puszczę drązek to model nie reaguje na wyśrodkowanie drązka.
Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie w er9x ustawia się tą opcję.
Jednak się pochwaliłem nadal jest lipa z tym jednym silnikiem.
Kurde co moze byc nie tak?
HELP
EDIT - scalenie
W chwili obecnej temat zamykam Quadcopter zaczął latac jeszcze zostało dokładne trymowanie.
EDIT - scalenie
Dziekuje wszystkim za pomoc oto pierwszy lot w garazu Było mało miejsca wiec troszke wyszło to jak zajączek ale lata
Teraz tylko udoskonalenia.
EDIT - scalenie
Po wielu testach postanowiłem zmienić kontroler na Naze i oto efekty
Re: Problem z silnikiem w multiwii QUADCOPTER
Tu trafiłem przeglądając forum z moim problemem.
Dron 250 z aparaturą turnigy 9x , odbiornik 9x8cv2 i kontroler naze 32 rev6
Cała konfiguracja przy użyciu cleanflight firmware v1.11.0 przeszła pomyślnie do momentu sprawdzenia silników na reakcję drążka w nadajniku.
podczas testu przez aplikację silniki wchodzą na obroty i reagują poprawnie na polecenia "suwaka" natomiast podczas ruchów drążkiem silnik nr3
kompletnie nie reaguje. Przy ustawieniu modu arm z wstępnymi obrotami obraca się z zadaną wartością, ale nie wchodzi na obroty jak pozostałe trzy.
Wykluczyłem usterkę eec zamieniając podłączenie silników, próbowałem wyższych wersji firmware i nic. Przy próbie lotu "w ręce" czuć i widać, że silnik 3 nie wchodzi na obroty.
Jakaś podpowiedź dla początkującego ;)
EDIT - scalenie
No to sam sobie odpiszę ;)
Pomógł reset pamięci kontrolera i wgranie softu z aplikacji Betaflight.
dron lata! , a raczej dopiero się uczy ;)
Dron 250 z aparaturą turnigy 9x , odbiornik 9x8cv2 i kontroler naze 32 rev6
Cała konfiguracja przy użyciu cleanflight firmware v1.11.0 przeszła pomyślnie do momentu sprawdzenia silników na reakcję drążka w nadajniku.
podczas testu przez aplikację silniki wchodzą na obroty i reagują poprawnie na polecenia "suwaka" natomiast podczas ruchów drążkiem silnik nr3
kompletnie nie reaguje. Przy ustawieniu modu arm z wstępnymi obrotami obraca się z zadaną wartością, ale nie wchodzi na obroty jak pozostałe trzy.
Wykluczyłem usterkę eec zamieniając podłączenie silników, próbowałem wyższych wersji firmware i nic. Przy próbie lotu "w ręce" czuć i widać, że silnik 3 nie wchodzi na obroty.
Jakaś podpowiedź dla początkującego ;)
EDIT - scalenie
No to sam sobie odpiszę ;)
Pomógł reset pamięci kontrolera i wgranie softu z aplikacji Betaflight.
dron lata! , a raczej dopiero się uczy ;)