Cześć Napotkałem pewien problem z moją Dronką. Od złożenia do kupy wszystko było ok, polatałem trochę. Jednak napotkałem problem z opóżnieniem reakcji względem tego co robię na pilocie. Zachciało mi się pogrzebać w elektronice, chcąc uzyskać RSSI, bo parę razy już spadłem. Znalazłem filmik na YT gdzie teoretycznie można dolutować kabelek do danego kondesatora na A8S, następnie do RSSI na FC, ustawić Analog_RSSI w BF i gotowe. Teoretycznie działało, ale nie do końca. Zakres % strasznie skakał i nie dało się go wyskalować na 0-100%. Po tym fakcie już nie dało się latać, wcześniej responsywność była na całkiem dobrym poziomie, teraz mogę zrobić disarm, a kopter dalej leci przez chwile po czym spada.
Odbiornik Flysky FS-A8S + FC Omnibus F4 SD
Pierwsze co pomyślałem to, że pewnie przy zabawie w lutowanie, uszkodziłem odbiornik A8S. Kupiłem nowy, wymieniłem. Niestety bez zmian. ;/ Badając głębiej sprawę zauważyłem: 1. Słyszalne zwiększanie obrotów różnych silników, mimo że przepustnica na pilocie była w stałej pozycji. 2. To samo przeprowadzone przy podglądzie w BF daje obraz na zróżnicowane poziomy na poszczególnych silnikach. 3. Sprawdzając silniki głównym suwakiem w BF, wszystkie 4 idą równiusieńko. 4. Aktualizacja ESC oraz BetaFlight z 3.4.1 na 3.5.1 nic nie zmieniła.
Podejrzewam że coś uwaliłem na FC. ESC raczej są OK, ze względu na równą pracę pod kontrolą suwaka w BF.
Zainteresowałem się FPV, jak i samym RC dość niedawno. W sierpniu poskładałem pierwszego koptera. Także mam prośbę do was o potwierdzenie, bądź nakierowanie co tu nie gra. Dzięki
Załączniki: |
Komentarz: suwak MASTER

error3.png [ 200.01 KiB | Przeglądany 249 razy ]
|
Komentarz: APKa

error2.png [ 187.23 KiB | Przeglądany 249 razy ]
|
Komentarz: APKa

error1.png [ 197.62 KiB | Przeglądany 249 razy ]
|
Komentarz: APKa

error.png [ 105.59 KiB | Przeglądany 249 razy ]
|
Komentarz: APKa
error.png [ 105.59 KiB | Przeglądany 249 razy ]
|