Brushless gimbal

dyksusja o gimbalach, żadnej komercji

Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy

Awatar użytkownika
Najgel
Posty: 61
Rejestracja: poniedziałek 17 sty 2011, 16:13
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Post autor: Najgel »

Cześć, czy może ktoś powiedzieć co to za elementy, zaznaczone na żółto? dioda led i kondensator? Pytam, bo na mojej płytce ich brakuje... i kontroler nie działa, da się wgrać soft, są odczyty z czujników ale nic nie stabilizuje. Pisałem mejla do kukiego ale nie odpowiada, może ktoś wie czym je zastąpić.

Obrazek
Obrazek
Pozdrawiam Michał
Kwiatek88
Posty: 98
Rejestracja: poniedziałek 01 kwie 2013, 19:39
Lokalizacja: Białystok

Post autor: Kwiatek88 »

mam pytanko do znawców tematu...
Na nos mojego Quada chcę zamontować gimbal 2 osiowy i mam dylemat po między dwoma.

Gimbal 1
Gimbal 2

Który wart jest uwagi. Może jest jeszcze jakiś tani i warty uwagi ???

Soft jaki zastosuje ... nie wiem może EvvGC lub Martineza.
Awatar użytkownika
Najgel
Posty: 61
Rejestracja: poniedziałek 17 sty 2011, 16:13
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Post autor: Najgel »

I jak nikt nie wie co to za element, ten czarny, to drugie to dioda led, wlutowałem, działa. Natomiast w miejsce tego czarnego, wlutowałem kondensator 100 nF i wszystko niby działa, niby bo:
-nie działa oś roll, a w sumie, wyjście na silnik nr 2, bo po zamianie silników roll normalnie pracuje a pitch dostaje objawów takich jakie miał roll podłączony pod wyjście nr 2, mianowicie: Silnik mocno się grzeje, i jest trzymany w jednej pozycji niezależnie od przechyłu, kiedy próbuję go obrócić ręką jest wyczuwalny bardzo duży opór większy niż na drugim silniku, po czym silnik przeskakuje ale nie minimalnie "o ząbek" jak ten podłączony pod sprawne wyjście, tylko o około 45 stopni i zostaje w tej pozycji. Tak, jak piszę, jeśli zamienię podłączenie silników to zawsze ten podłączony pod felerne wyjście nr 2 ma takie objawy.
-Ponadto kontroler działa tylko z podłączonym usb, jak zasilam tylko z li po, albo odłączę usb w trakcie pracy z podłączonym li po to zaczyna wariować, nerwowo wychylać silnik, tak jakby nie otrzymywał danych z czujnika, sprawdziłem, że bez podłączonego usb na mpu idzie 4V jak podłącze usb to jest prawidłowo, ~5 V.

Ktoś ma jakieś pomysły co z którymś z powyższych problemów, jak sprawdzić co zawodzi, co pomierzyć? może to przez ten kondensator 100nF? Co ma być w końcu w tym miejscu?
Obrazek
Pozdrawiam Michał
Awatar użytkownika
slawko_k
Posty: 1596
Rejestracja: niedziela 28 lut 2010, 14:24
Lokalizacja: podkarpackie

Post autor: slawko_k »

Czarny to na pewno nie kondensator. Cewka jak już. Do tego patrząc na twoje foto widać ze idzie to chyba do 18 nóżki procka a wiec na pewno cewka bo to zasilanie przetwornika a/c.
A co do źle działającego silnika to może być uwalony driver albo procek źle nim steruje. Daj w gui power na 0 i na wszystkich 6 pinach idących do 2 płytki powinno być ok 2,5V (i jedno 5V bo to zasilanie). Jeśli tak będzie a silnik będzie się grzał to raczej 1 faza w driverze uwalona albo jakieś zwarcie na płytce.
Awatar użytkownika
Rurek
Posty: 16419
Rejestracja: środa 10 mar 2010, 15:21
Lokalizacja: AIP ENR 5.5 - AAA 153 :-)

Post autor: Rurek »

Najprościej spojrzeć w schemat Martinezza taki najstarszy, na nim Kuki wzorował tę płytkę.

Edicao: ooo tutaj: https://code.google.com/p/brushless-gim ... p&can=2&q=
infekcja FPV postępuje w zastraszającym tempie...
Awatar użytkownika
meteor
Posty: 2241
Rejestracja: wtorek 02 lut 2010, 13:05
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: meteor »

1uH, 0603
pozdrawiam
Marcin
Awatar użytkownika
bluuu
Posty: 1707
Rejestracja: środa 21 mar 2012, 15:01
Lokalizacja: Wwa

Post autor: bluuu »

0805, w mniejszych o wartosci 1uH nie ma
AutoQuad Team
Awatar użytkownika
bluuu
Posty: 1707
Rejestracja: środa 21 mar 2012, 15:01
Lokalizacja: Wwa

Post autor: bluuu »

fakt :)
siedzialem w pewnym temacie gdzie koniecznie mial byc dlawik drutowy i koniecznie 0603
nie zwracalem uwagi na warstwowe :)
ooo taki ;)
http://pl.farnell.com/coilcraft/0603cs- ... /2285966RL
AutoQuad Team
Awatar użytkownika
Najgel
Posty: 61
Rejestracja: poniedziałek 17 sty 2011, 16:13
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Post autor: Najgel »

Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Faktycznie "tak trzeba" w dataszicie od Atmegi nawet napisali, że to wyjście ma być podłączone przez filtr LC, na następny raz już będę wiedział, gdzie zacząć szukać. No ale oczywiście w okolicznych sklepach nie ma takiego dławika... wziąłem co mieli czyli 10 uH, przewlekany -.-', jest w ogóle sens to lutować? Dużo to zmieni, chyba te przewlekane mają większy opór? czy już lepiej zworkę w tym miejscu dać... niby w dataszicie jest napisane ze właśnie ten filtr to ma być L=10 uH i C=100 nF. Ale wszyscy piszą 1uH.

slawko_k,
Dzięki faktycznie jest problem... jak dam moc w gui na 0 to na pinach idących do drivera który dobrze steruje jest faktycznie 2,5 V a na ten felerny idzie z atmegi 0,18 0,2 0,8 V, czyli co atmega, szrot? Bo chyba nic pomiędzy wejściem drivera, a wyjściem atmegi nie ma. Bo to chyba nie kwestia softu...żadnych błędów podczas kompilacji/uploadu nie było. Epprom czyściłem z poziomu arduino, przed wgraniem softu, także chyba tylko fizyczne uszkodzenie procesora pozostaje.

Acha i wyczaiłem problem z zasilaniem mpu. Otóż na zdjęciu które wrzuciłem na lewo od tego dużego dławika "100K" jest kondensator i 2 wolne pady, ja w tym miejscu mam diodę na niej był spadek około 0,8 V, zwarłem ją i teraz po podłączeniu li pola jest chyba normalnie, na mpu idzie 5V a nie jak wcześniej ~4V. Mam nadzieje, że to pomoże, na te kłopoty z "wariacjami" gimbala po odłączeniu usb.

Straszny maras mam na tej płytce... :(. Albo czegoś brakuje albo gdzieś coś niepotrzebnego wlutowane...
Obrazek
Pozdrawiam Michał
Awatar użytkownika
Willson
Posty: 68
Rejestracja: środa 23 cze 2010, 23:12
Lokalizacja: Koszalin
Kontakt:

Post autor: Willson »

Nie ty jeden masz problemy z tymi płytkami. Także głowa do góry i lutownica w dłoń, a na pewno coś z tego będzie.
Awatar użytkownika
shaggee
Posty: 2718
Rejestracja: piątek 03 lut 2012, 00:32
Lokalizacja: Poznań/Kalisz

Post autor: shaggee »

Czy ktoś się orientuje gdzie tu można podpiąć sygnał PPM? W starszych płytkach widziałem pin A0. Tutaj tego nie ma?

Obrazek
Awatar użytkownika
waldi_f
Posty: 23
Rejestracja: piątek 18 cze 2010, 00:44
Lokalizacja: Głogów

Post autor: waldi_f »

A1 - pitch, A2 - roll
FPV dla opornych ;)
Awatar użytkownika
shaggee
Posty: 2718
Rejestracja: piątek 03 lut 2012, 00:32
Lokalizacja: Poznań/Kalisz

Post autor: shaggee »

To wiem. Pytałem o PPM nie PWM :)
pawelw667
Posty: 1
Rejestracja: czwartek 20 lis 2014, 21:13
Lokalizacja: Jedlnia

Post autor: pawelw667 »

Witam
Kupiłem ostatnio płytkę z sensorem Martineza lecz mam problem.
Połaczenie z GUI przebiega prawidłowo(mamodczyt i wykresy z ACC i GYRO na ekaranie)lecz nie moge dokonać ustawienia regulatorów PID ponieważ gdy chce dokonać regulacji regulatora to gdy połaczę najpierw baterie potem USB iGUI a na końcu silniki tak jak jest to w tej instrukcji(http://www.itsqv.com/QVW/index.php?titl ... ler_Set-Up) punkt 2.8 to zmiana parametrów w GUI nie skutkuje widoczną zmianą na silnikach. Gdy mam podłaczone USB i GUI i silniki(bez baterii) to widoczne są zmiany na silnikach(minimalne). Ponadto gdy podłacze gimballa bez usb do baterii nie ma zadnej reakcji.
Wie moze ktoś jak to naprawić??
ODPOWIEDZ