Problem z ustawieniami nazy

FC - wykorzystujące sprzęt firmy DJI

Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy

Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Problem z ustawieniami nazy

Post autor: ECO400 »

Mam problem z ustawieniami nazy. Cały czas model mi pływa w powietrzy a nie wisi tak jak powinien. Pływa w takim znaczeniu, że buja nim w różne strony. Nawet jak wisi na GPS w bezwietrzną pogodę to ma lekkie, nieregularne oscylacje. Zmieniałem juz ustawienia w konfiguratorze. Testowałem śmigła 12" i 10". Dalej to samo. Macie jakiś pomysł na zniwelowanie tego bujania modelem? Gdyby nie to, to jestem całkiem zadowolony z tego modelu.

Loki
Posty: 674
Rejestracja: niedziela 17 kwie 2011, 16:59
Lokalizacja: Chełmno

Post autor: Loki »

Hm i ten typ tak ma, jest opcja smigła 8" i pakiety 4s znacznie poprawia stan rzeczy można Atti gain dac koło 80 ale wtedy znowu jest rozlazłe sterowanie, smootny ma fajnie na roxxy 710kv i smigła 10' i pakiet 4s nie buja sie, moja naza ze smigłami graupnera 10x5 i pakietem 4s na oryginalnych silnikach dji tez sie buja choc mniej niż na oryginalnych 10 dji. Tylko małe szybkie smigła dają stabilną naze na dworze , juz sie do tego przyzwyczaiłem i jakos nie zwracam na to uwagi czerpie radoche z innych plusów ;D
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

w moim przypadku jest to hexa xl, silniki t-motor 710kv i śmigła 12", zasilanie 4s 10 000mah
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

a latał ktoś może na śmigłach graupner 11x5 w modelu takiej konfiguracji jak mój?
smootny

Post autor: smootny »

Tak to prawda moja naza w quadzie idealnie stoi w powietrzu :] Sam jestem w szoku ze aż tak to może się odbywać. ..
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

podniosłem Attitude Gain aż do 280% i chyba jest lepiej, chce sprawdzić jeszcze jutro jak będzie wiatr, bo wieczorem już było masełko w powietrzu.
Loki
Posty: 674
Rejestracja: niedziela 17 kwie 2011, 16:59
Lokalizacja: Chełmno

Post autor: Loki »

dałes atti gain na maxa wiec spodziewaj sie pirueta przy opadaniu ;D lub fanjej kołyski
cudów nie wywalczysz mając 710kV i 4s proponuje max 10x5 graupnera lub apc 10x38 naza nie daje rady ze smigłąmi powyżej 10" tego sie nie przeskoczy, można walczyc ale fizyka i tak pokona, podobne boje miałem zproduktem firmy Rcconcept i ich tanią płytką quadrokiler dzięki krytyce wzieli sie do roboty i ich sprzet sie nie buja ,niestety DJI nie słucha narzekań urzytkowników i buja sie nadal ;D
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
vintersky
Posty: 471
Rejestracja: piątek 28 paź 2011, 17:51
Lokalizacja: Warszawa / Józefów

Post autor: vintersky »

Latam duża hexa na 12 3,8 apc i wszystko bangla jak należy. Silniki tigery 710 kv, 4s. Sterowanie naza. Ostatnie Pidy to 250-250-100-100 80-80. Kuki widział jak to latalo na gorszych pidach.... I tak było niezłe.
Się lata, się testuje, się mądrzy!
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

vintersky, sprawdzę jutro Twoje ustawienia i zobaczymy jak to będzie działać.
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

vintersky, na twoich ustawieniach całkiem przyzwoicie lata, jednak model nie może sobie poradzić z otrzymaniem kierunku. W zawisie okręca się raz w prawą a raz w lewą stronę. I tak an zmianę. Odchyły od osi nie są jakieś duże, max 15 stopni, no ale są i na obrazie to widać. Poradzisz coś na ten problem?
Loki
Posty: 674
Rejestracja: niedziela 17 kwie 2011, 16:59
Lokalizacja: Chełmno

Post autor: Loki »

Yaw podnieśc musisz bo 250 pith roll to sporo ale yaw wtedy nie wyrabia .Yaw do 200 i test powinno byc sporo lepiej i wtedy proponuje zrobic test zawis i max do góry ciekawe czy zacznie sie telepac jak bedzie sie telepał to pitch i roll trzeba zmniejszyc
ODPOWIEDZ