problem z navi mk

FC opracowane przez Mikrokopter'a

Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy

claw
Posty: 265
Rejestracja: czwartek 02 cze 2011, 20:39
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Post autor: claw »

no to daj 60%
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

dałem, zaraz jade przetestować
Awatar użytkownika
rex
Posty: 379
Rejestracja: piątek 09 kwie 2010, 21:42
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: rex »

I jak po testach? Co pomogło?
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

właśnie wróciłem z lotniska. Zmiany które wprowadziłem znacznie poprawiły zachowanie modelu. Co prawda lekko pływa na PH ale to pewnie za sprawą zmniejszonego gps_gain do 60%
jest ok.
Awatar użytkownika
ECO400
Posty: 5743
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 13:53
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: ECO400 »

Jeszcze takie pytanko mam. Posiadam zapis logów z 3 lotów, a właściwie 1 lotu i 2 wzniesień. Przeglądałem zapis w MK GPX i co prawda ja tam nie widzę jakiś problemów, magneto trzyma kierunek a podobno model po starcie obrócił się o 270* (mowie o logu numer GPS00001).
Możecie jeszcze zerknąć po swojemu na te logi? Nie są długie bo wszystkie 3 loty na jednym pakiecie były zrobione.
Tutaj link do pobrania z logami: http://www.sendspace.pl/file/f9f694f7472cf34f4096610
Z góry dzięki.
Awatar użytkownika
rex
Posty: 379
Rejestracja: piątek 09 kwie 2010, 21:42
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: rex »

W logu 00001 masz błąd regulatora error 18 (Bl Missing) a potem error 17 (FC I2C -->BLCtrl) Kompas moim zdaniem jest ok.
ODPOWIEDZ