Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
Jest lot nr 3 Śmigła wyważone na du-bro. Wyważarka SUPER, Adrián bardzo dziękuję za radę!
Jeśli chodzi o logi z wibracji. Lot nr 2 bez dobrego wyważenia śmigieł: Lot nr 3, śmigła wyważone na du-bro: Skala mówi sama za siebie Lot nr 3 był najbardziej przyjemny.
Tanner, kuczy dziękuję za podpowiedź. Teraz faktycznie zostają PID. Co mam zmienić i w którą stronę Tak się zastanawiam nad "auto tune". Niestety widziałem sporo kretów w trakcie auto tune... Co radzicie?
To moje aktualne PID.
Jeśli chodzi o logi z wibracji. Lot nr 2 bez dobrego wyważenia śmigieł: Lot nr 3, śmigła wyważone na du-bro: Skala mówi sama za siebie Lot nr 3 był najbardziej przyjemny.
Tanner, kuczy dziękuję za podpowiedź. Teraz faktycznie zostają PID. Co mam zmienić i w którą stronę Tak się zastanawiam nad "auto tune". Niestety widziałem sporo kretów w trakcie auto tune... Co radzicie?
To moje aktualne PID.
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
Nie ma sprawy, to fajna wyważarka.
Sporo zmieniło, teraz pidy i będzie ok.
Sporo zmieniło, teraz pidy i będzie ok.
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
Chyba w tym sezonie jednak nie będzie dane mi polatać
Podczas podłączania baterii, powiedźmy co 10 raz, nie wszystkie ESC się dobrze inicjują. Edit 2019-07-29 Czasami można to wychwycić na słuch. Jest melodyjka startowa, a po chwili dwa dźwięki. Jeśli te dwa dźwięki pojawią się z echem, albo jakoś nie stroją, najlepiej odłączyć baterie. Jest duża szansa, że po takiej akcji nie wszystkie silniki będą pracowały! Niestety nie zawsze tak jest, najlepiej ZAWSZE się upewnić wizualnie, że po podłączeniu baterii pracują wszystkie silniki! (testowałem to 1h na balkonie: podłączenie baterii, zakręcenie silnikami, odłączenie.... i jeszcze raz). EDIT: Zapomniałem dodać: BLHeli i protokół DShot150.
Tak się stało u mnie... fikołek natychmiastowy.
Śmigła wyglądają tragicznie, w rc-abc nie mają teraz 9x6EP na stanie, jeden z silników łapie rezonans przy pewnej prędkości (nie wiem czy czasem też nie są do wymiany). Nawet w obiektywie kamery pojawiły się ziarenka piasku, na obrazie jednak tego nie widać, pewnie pod słońce będzie.
Trochę mi się odechciewa.
Śmigła wyglądają tak: Po delikatnym oszlifowaniu tak:
Wyważać je, czy od razu "Plastiki i odpady metalowe"
Podczas podłączania baterii, powiedźmy co 10 raz, nie wszystkie ESC się dobrze inicjują. Edit 2019-07-29 Czasami można to wychwycić na słuch. Jest melodyjka startowa, a po chwili dwa dźwięki. Jeśli te dwa dźwięki pojawią się z echem, albo jakoś nie stroją, najlepiej odłączyć baterie. Jest duża szansa, że po takiej akcji nie wszystkie silniki będą pracowały! Niestety nie zawsze tak jest, najlepiej ZAWSZE się upewnić wizualnie, że po podłączeniu baterii pracują wszystkie silniki! (testowałem to 1h na balkonie: podłączenie baterii, zakręcenie silnikami, odłączenie.... i jeszcze raz). EDIT: Zapomniałem dodać: BLHeli i protokół DShot150.
Tak się stało u mnie... fikołek natychmiastowy.
Śmigła wyglądają tragicznie, w rc-abc nie mają teraz 9x6EP na stanie, jeden z silników łapie rezonans przy pewnej prędkości (nie wiem czy czasem też nie są do wymiany). Nawet w obiektywie kamery pojawiły się ziarenka piasku, na obrazie jednak tego nie widać, pewnie pod słońce będzie.
Trochę mi się odechciewa.
Śmigła wyglądają tak: Po delikatnym oszlifowaniu tak:
Wyważać je, czy od razu "Plastiki i odpady metalowe"
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 lip 2019, 12:02 przez roniin, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
roniin, Mowisz, że masz DShot150... ale czy ten protokół też wybrałeś w konfiguracji Pixhawka?
- bo jeśli nie, to być może pixhawk komunikuje się z ESC poprzez analogowe PWM ? I dlatego takie popiskiwania, ktore by świadczyły o braku kalibracji ESC ?
Inna sprawa - z tego, co czytałem to jakieś wczesniejsze wersje Arducoptera miały problem z D-Shotem - może ten Pixhawk RadioLinka ma jeszcze to nie poprawione?
Ps. Dla pewności mozesz spróbować "zejść z protokołem" np do One-Shot125 oraz przeprowadzić kalibracje regli - jak to zrobić znajdziesz na YT.
Nie jest normalną sytuacją, żeby silniki startowały "za którymś podlaczeniem baterii" - to jest niedopuszczalne i niebezpieczne, więc szukaj przyczyny.
Ps.bez prawidlowej pracy regli nawet nie próbuj odpalić AutoTune... na bank się rozbijesz
- bo jeśli nie, to być może pixhawk komunikuje się z ESC poprzez analogowe PWM ? I dlatego takie popiskiwania, ktore by świadczyły o braku kalibracji ESC ?
Inna sprawa - z tego, co czytałem to jakieś wczesniejsze wersje Arducoptera miały problem z D-Shotem - może ten Pixhawk RadioLinka ma jeszcze to nie poprawione?
Ps. Dla pewności mozesz spróbować "zejść z protokołem" np do One-Shot125 oraz przeprowadzić kalibracje regli - jak to zrobić znajdziesz na YT.
Nie jest normalną sytuacją, żeby silniki startowały "za którymś podlaczeniem baterii" - to jest niedopuszczalne i niebezpieczne, więc szukaj przyczyny.
Ps.bez prawidlowej pracy regli nawet nie próbuj odpalić AutoTune... na bank się rozbijesz
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
Wybrałem wg instrukcji: MOT_PWM_TYPE u mnie jest 4roniin, Mowisz, że masz DShot150... ale czy ten protokół też wybrałeś w konfiguracji Pixhawka?
- bo jeśli nie, to być może pixhawk komunikuje się z ESC poprzez analogowe PWM ? I dlatego takie popiskiwania, ktore by świadczyły o braku kalibracji ESC ?
Te dwa dźwięki to nie popiskiwanie, raczej to gotowość do pracy.MOT_PWM_TYPE: Output PWM type
Note: This parameter is for advanced users
This selects the output PWM type, allowing for normal PWM continuous output, OneShot, brushed or DShot motor output
Values RebootRequired
Value Meaning
0 Normal
1 OneShot
2 OneShot125
3 Brushed
4 DShot150
5 DShot300
6 DShot600
7 DShot1200
Za drugim razem słychać jakby coś nie stroiło - to już jest dla mnie lampka ostrzegawcza, ale w tym przypadku na 90% byłoby ok. Czasami jest tak jakby jeden ESC wydał ten dźwięki z opóźnieniem tak z 0,5 sekundy, takie echo. Gdybym tak podłączał jeszcze z 10 - 20 razy, pewnie by się przytrafiło.
Właśnie sprawdziłem jak wyglądały ramki ESC - ZERO błędów na prawie 90 tysięcy pakietów. Jeden jest master, trzy są slave, może przy starcie jeden się spóźnia i master widzi tylko 2 slave? albo są 2 mastery...
To tylko moje teorie...
To może być dobry pomysł.Ps. Dla pewności mozesz spróbować "zejść z protokołem" np do One-Shot125 oraz przeprowadzić kalibracje regli - jak to zrobić znajdziesz na YT.
Sytuacja jest taczaj odwrotna, raz na kilka, kilkanaście razy nie startują prawidłowo, ale oczywiście zgadzam się: to jest niedopuszczalne i niebezpieczne. I nie mogę tego tolerować!Nie jest normalną sytuacją, żeby silniki startowały "za którymś podlaczeniem baterii" - to jest niedopuszczalne i niebezpieczne, więc szukaj przyczyny.
Regle jak już pracują, pracują bardzo dobrze. Myślę że ten problem nie ma wpływu na AutoTune.Ps.bez prawidlowej pracy regli nawet nie próbuj odpalić AutoTune...
no właśniena bank się rozbijesz
Taki czarny humor
EDIT:
No dobra, wyważyłem śmigła. Mimo uszkodzeń są praktycznie na 0. Najpierw szlifowanie, kiedy balans był mniej więcej w środku, plasterki żeby był na 0. Potem mała frezarka i wyważanie drugiej osi na piaście. Znowu korekta plasterków i jest wszędzie na zero.
Zrobiłem test z deską + 15kg po lewe i 15kg po prawej stronie. Prąd minimalnie więcej niż zawis (13A). Wibracje wyglądają dobrze. Tak? Oczywiście szukałem też info o problemach z silnikiem i coś znalazłem! Na forum https://discuss.ardupilot.org/t/blheli3 ... t/40997/22 jest pasujący temat. Wychodzi na to, że problem może występować, kiedy CPU w ESC inicjalizuje się dłużej niż CPU Pixhawk. Nie jestem pewien czy ta teoria jest słuszna. Ktoś tam robił testy, kiedy jeden (czy dwa) silniki nie wstały, restartował tylko Pixhawk (z baterią podłączoną do ESC) i po tym kroku zawsze było ok. Jeśli to jest to, to problem jest mały.
Mam pytanie: zaryzykować test w powietrzu na tych śmigłach?
Dwa, PID, tak miałem na początku:
Rate Roll i Pitch: P 0,135 I 0,090 D 0,0036
teraz mam tak: P 0,125 I 0,090 D 0,0026
Wystarczy taka korekta? zjechać mocniej?
Adrián, kuczy, Tanner HELP! (bardzo bardzo proszę)
EDIT:
Zrobiłem kolejny test w locie, jest lepiej. Śmigła mimo licznych kontuzji, po wyważeniu.... nie generują wibracji nadmiernych (w logach od 10 do 30, kilka wyskoków koło 60 (4 piki przy szpilkach prądowych, na 6 minut). Jak będę miał chwilkę dodam video. PIDy:
aktualnie: P 0,100 I 0,100 D 0,0012
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
To jest ostatni mój lot nr 4
W porównaniu do poprzednich razy, najprzyjemniej się latało. Dron był dość stabilny. Pierwsze wyłączenie silników to test funkcji E-Stop. Miałem wielkie szczęście, że starczyło mi baterii, nie spodziewałem się że od 13,8 tak szybko spada! Na przyszłość inaczej ustawię alarmy. Kilka rzeczy jest jednak NOK:
- mam wrażenie, że daleko mu do wzorowej płynności, są jeszcze oscylacje (zmniejszać dalej D ??)
- po tym jak w LOITER puszczę drążki, robi kółko (albo dwa) o średnicy metra zanim się zatrzyma
- do przodu, to tak na prawdę do przodu i na lewo, skręca i to raczej nie przez wiatr (kompas kalibracja?)
Tutaj jest przykład kółka w LOITER po puszczeniu drążków:
Teraz dopiero "widzę" jaką miałem masakrę w drugim locie Udało mi się też poprawnie wykonać RTL i to dwa razy, ten drugi jest na filmie z OSD. Co sądzicie o tym locie?
W porównaniu do poprzednich razy, najprzyjemniej się latało. Dron był dość stabilny. Pierwsze wyłączenie silników to test funkcji E-Stop. Miałem wielkie szczęście, że starczyło mi baterii, nie spodziewałem się że od 13,8 tak szybko spada! Na przyszłość inaczej ustawię alarmy. Kilka rzeczy jest jednak NOK:
- mam wrażenie, że daleko mu do wzorowej płynności, są jeszcze oscylacje (zmniejszać dalej D ??)
- po tym jak w LOITER puszczę drążki, robi kółko (albo dwa) o średnicy metra zanim się zatrzyma
- do przodu, to tak na prawdę do przodu i na lewo, skręca i to raczej nie przez wiatr (kompas kalibracja?)
Tutaj jest przykład kółka w LOITER po puszczeniu drążków:
Teraz dopiero "widzę" jaką miałem masakrę w drugim locie Udało mi się też poprawnie wykonać RTL i to dwa razy, ten drugi jest na filmie z OSD. Co sądzicie o tym locie?
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
za wysokie D... to jak widziałeś - takie szybkie wibracje - ja to biorę zawsze "na słuch" - zmniejszam D aż do momentu ustania "świerszczyków.
P - zwiększasz do tej pory, aż nie zacznie nim bujać - też rodzaj wibracji, ale o wiele wolniejszy.
z I jest najgorzej - bo I ogranicza P i ciężko to łądnie wytłuamczyć ;) i odpowiada za pgraniczenie P pod koniec reakcji - czyli powinno tak działać, aby dron nie przestrzeliwał..
dobra - ale do brzegu:
Zauważyłem, że MP ma jeden wg mnie spory błąd. "LoiterSpeed" - prawy dolny róg. MP Zawsze daje 1250. Zmień tą wartość na 500 na początek.
jeśli uważasz, że dron za bardzo "pływa" na boki (nie mówię o krążeniu) - możesz podnieść "Stabilize Roll/Pitch" - dron będzie mocniej reagował na puszczenie drążków podczas loitera - powinien szybciej się zatrzymywać. Za duża wartość to jakby "stawanie dęba" - że aż strach czy nie zrobi fikołka :D
To powinno pomóc w lepszym "loiterze".
jeśli zaś chodzi o krążenie - tu pobawił bym się wartością Velocity XY (P)
sporo tego - ale pamiętaj, aby nie zmieniać kilku parametrów na raz... -poświęć temu cały tydzień, ale miej pewnosć, ze widzisz jaki parametr co zmienia. opłaci się
P - zwiększasz do tej pory, aż nie zacznie nim bujać - też rodzaj wibracji, ale o wiele wolniejszy.
z I jest najgorzej - bo I ogranicza P i ciężko to łądnie wytłuamczyć ;) i odpowiada za pgraniczenie P pod koniec reakcji - czyli powinno tak działać, aby dron nie przestrzeliwał..
dobra - ale do brzegu:
Zauważyłem, że MP ma jeden wg mnie spory błąd. "LoiterSpeed" - prawy dolny róg. MP Zawsze daje 1250. Zmień tą wartość na 500 na początek.
jeśli uważasz, że dron za bardzo "pływa" na boki (nie mówię o krążeniu) - możesz podnieść "Stabilize Roll/Pitch" - dron będzie mocniej reagował na puszczenie drążków podczas loitera - powinien szybciej się zatrzymywać. Za duża wartość to jakby "stawanie dęba" - że aż strach czy nie zrobi fikołka :D
To powinno pomóc w lepszym "loiterze".
jeśli zaś chodzi o krążenie - tu pobawił bym się wartością Velocity XY (P)
sporo tego - ale pamiętaj, aby nie zmieniać kilku parametrów na raz... -poświęć temu cały tydzień, ale miej pewnosć, ze widzisz jaki parametr co zmienia. opłaci się
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
Dawno mnie tu nie było i dawno też nie latałem :)
Na start zaktualizowałem firmware do 4.0.3 (nie bez problemów), oraz wymieniłem śmigła z APC9x6 na APC9x4,5. Lot testowy się udał, więc została walka z PID. Ostatnio skończyłem na:
więc zgodnie z radą zmniejszyłem trochę D. Przygotowałem się też do procedury Auto Tune. PID tuż przed Auto Tune:
Jak widać na początku filmu Quadem zaczęło strasznie trząść. Na większym D było jednak trochę lepiej... Auto Tune trwało trochę ponad 10 minut. Podczas całej procedury nie dotknąłem ani razu drążków, Quad trzymał pozycję i sam starał się utrzymywać nad miejscem startu (albo pozycją odpalenia Auto Tune, nie wiem). Poniżej nudny i długi film z całej procedury:
Mam wrażenie, że sporo się zmieniło na plus (od 11 minuty). Muszę to przetestować jak tylko będę miał chwilę.
Teraz PID wyglądają tak:
Na start zaktualizowałem firmware do 4.0.3 (nie bez problemów), oraz wymieniłem śmigła z APC9x6 na APC9x4,5. Lot testowy się udał, więc została walka z PID. Ostatnio skończyłem na:
Kod: Zaznacz cały
P 0,100 I 0,100 D 0,0012
Kod: Zaznacz cały
P 0,100 I 0,100 D 0,0008
Mam wrażenie, że sporo się zmieniło na plus (od 11 minuty). Muszę to przetestować jak tylko będę miał chwilę.
Teraz PID wyglądają tak:
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
roniin, Film jest niedostępny, ponieważ ustawiłeś, że ma być prywatny - OK odpaliłem w komputerze i jest. na komórce mi nie działa
Jedno co rzuca mi się w oczy - baaardzo wysoki Stabilize Roll (P) w stosunku do Stabilize Pitch (P). Dlaczego tak masz? Przecież konstrukcja jest dość symetryczna.
Ps nie wiem jak silniki brzmią na żywo, ale na filmie tak, jakby je ktoś zażynał.... :/ - mam nadzieję, ze to tylko moje wrażenie (w poprzednich filmach kamera z zewnątrz też dawała o wiele przyjemniejszy dzwięk niż pokładowa więc.. pewnie tak).
Ps. mimo wszystko jestem zwolennikiem rącznego PIDowania.
Jak to lata wg Ciebie na trybie "Stabilize" albo "AltHold" ? - sprawdzanie podstawowych PIDów na "Loiter" może być trochę zwodnicze, bo wchodzą tu w grę pozostałe PIDy więc to, że lata "w miarę" nie oznacza, że może być słabo jak trzeba będzie latać bez GPSa (np z powodu awarii czy coś)
Jedno co rzuca mi się w oczy - baaardzo wysoki Stabilize Roll (P) w stosunku do Stabilize Pitch (P). Dlaczego tak masz? Przecież konstrukcja jest dość symetryczna.
Ps nie wiem jak silniki brzmią na żywo, ale na filmie tak, jakby je ktoś zażynał.... :/ - mam nadzieję, ze to tylko moje wrażenie (w poprzednich filmach kamera z zewnątrz też dawała o wiele przyjemniejszy dzwięk niż pokładowa więc.. pewnie tak).
Ps. mimo wszystko jestem zwolennikiem rącznego PIDowania.
Jak to lata wg Ciebie na trybie "Stabilize" albo "AltHold" ? - sprawdzanie podstawowych PIDów na "Loiter" może być trochę zwodnicze, bo wchodzą tu w grę pozostałe PIDy więc to, że lata "w miarę" nie oznacza, że może być słabo jak trzeba będzie latać bez GPSa (np z powodu awarii czy coś)
Re: Mój pierwszy quadrokopter - zestaw do oceny
Hej kuczy, dzięki za odpowiedź.
Masz rację, silniki z kamery pokładowej brzmią strasznie. Nagrałem 2 filmy z kolejnego lotu. Jeden z kamery pokładowej, drugi z telefonu. Niestety daleko mi do "gładkiego" latania, nadal są drgawki i oscylacje. Na pewno specjalista dopracowałby jeszcze PID, niestety ja nim nie jestem. Mam wrażenie, że to kwestia kiepskiej ramy - wiem wiem, uparłem się i teraz mam
Zastanawiam się jeszcze czy izolacja Pixhawk od ramy by nie pomogła. Teraz mam tylko taką sztywną piankę która była w pudełku - słaba jest.
Z drugiej strony, lata mi się już całkiem fajnie. GPS i RTL to perfekcja! Przestał mi oscylować po puszczeniu drążków w LOIT. Na filmie jest test AltHold jak radziłeś - jest OK. Do tego rozpędziłem się do 77 Km/H i mógłbym więcej, ale się bałem
Film z kamery pokładowej:
Film mojej Kamerzystki:
PS: w wersji 4.0.3 dalej jest problem z blheli - czasami startują tylko 3 silniki. Jeżeli jednak wystartują 4, nie ma problemu do odpięcia zasilania z barteii.
Masz rację, silniki z kamery pokładowej brzmią strasznie. Nagrałem 2 filmy z kolejnego lotu. Jeden z kamery pokładowej, drugi z telefonu. Niestety daleko mi do "gładkiego" latania, nadal są drgawki i oscylacje. Na pewno specjalista dopracowałby jeszcze PID, niestety ja nim nie jestem. Mam wrażenie, że to kwestia kiepskiej ramy - wiem wiem, uparłem się i teraz mam
Zastanawiam się jeszcze czy izolacja Pixhawk od ramy by nie pomogła. Teraz mam tylko taką sztywną piankę która była w pudełku - słaba jest.
Z drugiej strony, lata mi się już całkiem fajnie. GPS i RTL to perfekcja! Przestał mi oscylować po puszczeniu drążków w LOIT. Na filmie jest test AltHold jak radziłeś - jest OK. Do tego rozpędziłem się do 77 Km/H i mógłbym więcej, ale się bałem
Film z kamery pokładowej:
Film mojej Kamerzystki:
PS: w wersji 4.0.3 dalej jest problem z blheli - czasami startują tylko 3 silniki. Jeżeli jednak wystartują 4, nie ma problemu do odpięcia zasilania z barteii.