Zanim...
Zanim...



Polskie Forum FPV

Forum modelarzy i pilotów FPV
Dzisiaj jest czwartek 15 lis 2018, 01:32


Strefa czasowa UTC+1godz.




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: sobota 11 lut 2017, 11:47 
Offline

Rejestracja: sobota 01 paź 2016, 16:40
Posty: 66
Lokalizacja: Warszawa
Witam,
Mam problem z kontrolerem naze32 10dof.
Po skalibrowaniu, skonfigurowaniu (quad x) i chwili lotu kontroler łapie jakiegoś dziwnego buga i wysterowuje za mocno "tylne" silniki 1 i 3.
Z tego co zauważyłem to model dąży do osiągnięcia pitch 45 °.
Co ciekawe w konfiguratorze cleanflight wszystko się wydaje ok, osie modelu zgadzają się ze stanem rzeczywistym.
Po zrobieniu factory i skonfigurowaniu od nowa chwilkę lata dobrze i zaczyna szopkę w aplikacji wszystko ok, a model próbuje się wyrównać do 45 ° .


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z . Polityką prywatności
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.