Strona 199 z 212

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: piątek 13 paź 2017, 17:52
autor: Ben
Baqsthc pisze:Jakiś zawsze cieszy :D ja tam bym się cieszył na ten Który chce Ben. ...
No Panowie, jeszcze kilka osób i może zmobilizujemy Zbyszka :-) Jeszcze jestem na etapie planów co do nowej platformy, wiec ...

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: piątek 13 paź 2017, 22:50
autor: marekj
Opóźnione włączanie silnika przy autostarcie mnie też by się przydało, szczególnie w zimie.

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: sobota 14 paź 2017, 14:44
autor: Zbig
Możesz to teraz zrobić podłączając zewnętrzny czujnik temperatury do wejścia USER A2 i konfigurując go w FPV_managerze

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: niedziela 15 paź 2017, 15:56
autor: marekj
Zbyszu, nie bardzo wiem o czym piszesz. Jak czujnik temperatury może opóźnić start silnika o np. 15s? Może jakiś przykład konfiguracji.

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: niedziela 15 paź 2017, 16:36
autor: szeri88
marekj pisze:Zbyszu, nie bardzo wiem o czym piszesz. Jak czujnik temperatury może opóźnić start silnika o np. 15s? Może jakiś przykład konfiguracji.
Myślę, że Zbyszek odpowiedział na zapytanie kolegi Baqsthc z poprzedniej strony:
Baqsthc pisze:sam też mam prośbę ale to w kwestii OSD. By można było wyświetlać na OSD obie temperatury. Zewnętrzny czujnik I z Płytki :)

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: niedziela 15 paź 2017, 17:40
autor: Baqsthc
Tak, to chodziło o moje pytanie odnośnie OSD. Zbyszku, dalej o tym napiszę w temacie OSD, żeby tu nie śmiecić. A ten takeoff z auto gazem to na prawdę cud miód ficzer by był :)

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: niedziela 15 paź 2017, 18:40
autor: marekj
Też mi się wydawało, że to chyba nie do mnie, ale zapytać nie szkodzi ;-) . Temat opóźnionego startu silnika nadal aktualny :-).

Ostrzeżenie o błędzie

: niedziela 15 paź 2017, 21:54
autor: Zbig
Publikuję ostrzeżenie o wykrytym będzie w autopilocie w wersji 2.60/2.60a.
Błąd występuje tylko w takiej konfiguracji:
-Usterzenie V-tail
-lotki na jednym kanale RC
-wejście #5 autopilota jest bez podłączonego sygnału wejściowego w trybie równoległym lub w trybie serial zamapowane do kanału nieistniejacego lub wysterowanego na minimum/maksimum.
-do wyjścia #5 podłączone jest servo (jedno lub obydwa)

Jeśli w takiej konfiguracji (i tylko w takiej) w wersji 2.60 dokonamy zapisu trymerów, wówczas wyjście #5 w trybie STAB/AUTO jest wysterowane na stałe na minimum (1000 mikrosekund). Wyjście #1 pracuje prawidłowo w każdym trybie.

Postaram się jutro opublikować poprawkę.

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: poniedziałek 16 paź 2017, 22:58
autor: Zbig
Zgodnie z obietnicą poprawka 2.60b jest dostępna na stronach Pitlaba.
Udało mi się poprawić błąd, przetestować i jeszcze zrobić godzinny lot z nową wersją.

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: wtorek 17 paź 2017, 19:55
autor: darek_op
Dzisiaj po dłuższej przerwie przewietrzyłem swojego SkyCruisera.W czasie ostatnich lotów byłem super zadowolony z jego zachowania w powietrzu, natomiast dzisiaj pojawiły się problemy. Już przed startem w czasie sprawdzania działania sterów zauważyłem dziwne zachowanie lotek.
W trybie manual po wychyleniu ich w maxymalne położenie i gwałtownym puszczeniu drążka wracały do zera jakby w zwolnionym tempie. Dodatkowo ich ruch nie był jednostajny, ale wyraźnie skokowy.W trybie stab wyglądało to podobnie z tym, ze nie miały spowolnionego powrotu do neutrum. Takie skokowe wychylenia miały także miejsce przy przechylaniu modelu na boki, serwa pracowały wlłściwie tylko, że wyraźnie skokowo.. W czasie lotu model zachowywał się jakby leciał przy dużym wietrze, cały czas machał skrzydłami.Podejrzewam, że związane to było ze skokowa pracą powierzchni sterowych. Pogoda dzisiaj był praktycznie bezwietrzna, wiec to nie wiatr nim tak poniewierał.
Na filmie widac jak niestabilnie model zachowuje sie w czasie lotu.



Co może być przyczyna takiego zachowania, ne zmieniałem żadnych ustawień od ostatniego lotu :-(

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: wtorek 17 paź 2017, 20:38
autor: Piotrowy
darek_op pisze:Już przed startem w czasie sprawdzania działania sterów zauważyłem dziwne zachowanie lotek.
I poleciałeś, czy przed startem zresetowałeś system :roll:

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: wtorek 17 paź 2017, 21:06
autor: darek_op
Oczywiście zresetowałem system, ale nie przyniosło to rezultatów. Stery reagowały prawidłowo na wychylenia drążków, tyle ze nie były to wychylenia płynne.Zrobiłem kilka kółek nad lotniskiem i wylądowłem

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: środa 18 paź 2017, 08:44
autor: Zbig
A jak zachowywały się serwa podłączone bezpośrednio do odbiornika?

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: środa 18 paź 2017, 11:32
autor: darek_op
Tego nie sprawdzałem, dzisiaj spróbuje rozbebeszyć model i spróbować. Ale jeżeli w trybie STAB w czasie przechylania modelu tez występuje ten skokowy ruch to chyba nie ma na to wpływu sygnał z nadajnika.

Re: Autopilot by Zbig & Pitlab

: środa 18 paź 2017, 11:37
autor: zbipok
Skokowy ruch serw można również próbować wyjaśnić bliskością nadajnika wideo.
Jego stosunkowo duża moc może zakłócać transmisję RC i nie dochodzą wszystkie telegramy.
Zrób próbę z wyłączonym nadajnikiem video.